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2023
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嘉恒法在长钢 9 号高炉的应用实践
摘 要:高炉渣处理工艺分为自然沉淀和机械脱水两种,嘉恒法作为机械脱水渣处理工艺的代表,具有设备紧 凑、自动化程度高、系统安全性高以及更加环保等优点,但其存在设备磨损、堵塞、返渣二次脱水效率低、成品仓 水渣板结等问题,因而长钢对嘉恒法进行必要的改进,保留嘉恒法工艺优点的同时,解决了嘉恒法存在的问题。 关键词:渣处理 嘉恒法 平流法 工艺改进
首钢长治钢铁有限公司(全文简称长钢)炼铁厂 9 号高炉容积 1 080 m3 设有 2 个铁 口, 年出铁量 124.8 万 t,年产渣量 58.75 万 t 。高炉水冲渣工艺采 用传统的平流沉淀法, 即高炉来的热熔渣经设置在 熔渣沟上的高压水喷射成水渣, 渣水混合物流进沉 淀池中,渣粒和水分离后沉淀,沉淀后的渣粒用抓斗 抓出后装车运走 。这种方法的优点是工艺和设备简 单,投资少,缺点是占地面积大,环境污染严重,还需 定期清理池底沉积的硬渣层, 冬季生产时吊车作业 困难 。2019 年在 9 号高炉大修时,长钢将平流沉淀 法渣处理工艺改造为嘉恒法渣处理工艺 。嘉恒法作 为机械脱水法渣处理工艺的杰出代表, 具有设备紧 凑占地面积小、自动化程度高、更安全环保等优点, 但其存在设备磨损、堵塞、返渣二次脱水效率低、成 品仓水渣板结等问题,因此,合理的应用和改进嘉恒 法则是确保 9 号高炉正常生产之关键。
1 嘉恒法工艺流程
嘉恒法工艺流程见图 1 。高炉熔渣经渣沟流出 后,被位于熔渣沟末端粒化塔上的冲制箱水淬粒化, 生成的渣水混合物经过粒化塔内部二次水淬降温后 流入脱水系统内进行渣水分离, 经脱水器脱水后的 成品渣通过受料斗下面的出口落到外运皮带上,经 多次转运后输送至渣仓进行储运 。脱水系统内透过 筛网分离出的循环水则通过回水管道流入水池,经 过沉淀后被冲渣泵输送至冲制箱及各用水点循环使 用,沉淀池的细渣通过抓斗捞至皮带机上方漏斗,由 皮带机运往水渣仓。

2 嘉恒法工艺的优点
1)嘉恒法渣处理工艺设备布置紧凑,较传统的 平流沉淀法渣处理工艺,极大地节省了占地面积。
2)机械化、自动化程度高。嘉恒法水渣处理系统 的熔渣粒化、冷却、水渣脱水、水渣输送、冲渣水循环 的整个过程全部采用机械化操作, 并采用 PLC 控 制,自动化程度更高。
3)更加环保。嘉恒法水渣处理工艺的整个熔渣处 理过程是在封闭的状态下进行的,所产生的水蒸气由 烟囱高空排放,避免了对出铁场周围环境的污染。
4)循环水量小,动力能耗低。由于水淬后的渣水 混合物直接进入转鼓脱水过滤, 故只需要少量的水 对熔渣进行水淬和粒化, 无需提供大水量对水渣进 行远距离输送提供动能。
5)系统安全性高。高炉出渣过程中熔渣中带铁, 在水淬过程中易发生爆炸 。而嘉恒法可使熔渣中的 熔铁先被粒化轮粒化后水淬冷却, 解决水淬渣易爆 炸的安全隐患。
3 嘉恒法工艺的缺点
1)嘉恒法工艺系统缺少备用手段 。如果在出渣 过程中设备出现故障, 则会导致大量的熔渣或水渣 流入设备,造成设备损坏或现场堆渣堵塞,最终致使 高炉被迫休风。
2)返渣二次脱水,增加脱水器设备负载,降低系
统渣水过滤效率。且返渣颗粒细小,很难二次脱水外 排,致使沉渣池细渣越积越多,整个系统被堵塞。
3)皮带改向处吹扫效果差,导致皮带粘渣严重,皮 带下层粘的水渣,会造成皮带、托辊、滚筒的快速磨损。
4)脱水器下方的三通分料器和渣水输送管容易 堵塞 。水渣经脱水器渣水分离后通过三通分料器落 入运输皮带, 时间久了细渣容易在三通分料器板结 造成堵塞;渣水输送管道埋于地下,时间一长管道内 的细渣沉淀、板结容易造成堵塞,每次检修均需要人 工进行清理,清理难度非常大。
5)成品仓无渣水收集装置,造成现场环境变差。 经脱水器脱水后的水渣中还含有大量的水分, 这些 水渣在水渣仓中储存静置时, 大量的水和细渣会顺 着放料阀与闸门的缝隙流到地面, 在地面堆起一个 个渣堆,每天需要人工清理渣堆至少 5 t 以上,无形 中增加了工人的劳动强度。
4 对嘉恒法工艺的改进
4.1 增加大倾角皮带机
将皮带机置于主皮带机东侧, 主运输带一旦出 现故障或者临时性检修, 可启动备用的大倾角皮带 机,大倾角皮带机运输水渣可直接装车或落地倒运。 粒化塔冲制箱增加事故水, 事故用水与管网安全水 相连,一旦主电源故障或发生主报警,粒化过程还可 在短时间内进行,在这段时间内,将熔渣分流至干渣 坑并且堵铁口,以免红渣进入脱水器烧毁设备。
4.2 取消返渣
用 2 台渣浆泵及其泵坑, 保留原先平流池以及 抓斗桥式起重机, 经脱水器脱水后的细渣随水溢流 进入平流池, 水池内细渣由起重机抓斗运至过渡水 渣料仓,在由仓下的皮带机运至主运输带,再由主运 输带运至料仓,降低脱水器二次脱水负荷,提高系统 脱水效率,彻底解决返渣系统设备及管道磨损问题。 对抓斗和过渡水渣仓进行改造:在抓斗上焊接硬齿, 避免细渣在池底板结无法抓取; 在细渣仓仓壁上增 加仓壁激振器,避免细渣板结,保证下料口通畅。
4.3 改造现有的吹扫装置
吹扫管道采用 33.5 mm 的无缝钢管直接钻孔, 孔径为 4 mm,每个孔间隔 20 mm,切割为 2 150 mm 一段,通过金属软管连接空气吹扫管道,置于尾轮皮 带下方,吹扫管道与皮带曾 45°夹角,这样吹扫出 的气体均匀,且气压大,吹扫效果良好。
4.4 研制渣处理脱水器溜槽自清理装置
利用脱水器现有的筛网清理系统加以改造,通 过在三通分料器内安装了空气吹扫管和水冲洗管 道,分别用电动阀和时间继电器进行控制,实现对三 通内积渣部位的定时清理, 既实现了对溜槽的有效 清理,保证现场的干净、整洁,又能将工人从繁重的清理工作中解放出来(见图2

4.5 自制了成品仓控水收集排放装置(见图3)
把从放料阀与闸门缝隙中流出的水和水渣集中 收集起来, 收集起来的水和水渣通过管道排放到排 水沟,通过排水沟流入水池,解决了人工清理积渣的劳动问题、减轻了职工的劳动强度。

4 结语
通过对长钢嘉恒法渣处理工艺进行优化改进, 解决了嘉恒法系统设备磨损、堵塞的问题,极大地降 低了该系统的故障率,大大延长了设备的使用寿命, 为高炉的稳产、高产夯实了基础,同时大大降低了备 件和能源消耗及维修工作量,经过一年的生产实践 证明,以上工艺和设备优化改造在技术、安全、操作 方等切实可行,每年可减少备件、能源消耗及维护费 用 100 多万元。
唐山嘉恒实业有限公司
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